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螺桿制冷壓縮機加卸載機理及“不加載”故障診斷規范

一、加卸載工作原理  
1.1 基本壓縮過程  
螺桿壓縮機屬容積式,由陽、陰轉子嚙合形成連續變化的基元容積,完成吸氣→封閉→壓縮→排氣四階段。其輸氣量正比于:  
- 轉子有效長度(幾何排量)  
- 轉速  
- 滑閥位置(軸向旁通長度)  
 
1.2 滑閥調節機理(容積比 Vi 控制)  
滑閥沿軸向移動,改變吸氣側旁通口開度:  
- 加載方向(向排氣端移動)→ 旁通口關小 → 有效壓縮行程↑ → 輸氣量↑  
- 卸載方向(向吸氣端移動)→ 旁通口開大 → 部分氣體回流至吸氣腔 → 輸氣量↓  
 
1.3 輔助調節手段  
- 變頻調速:在滑閥維持高負荷位置時,通過降低轉速實現無級卸載,節能率可達 15 %–25 %。  
- 旁通閥(HGBP):當滑閥已至最小位置仍嫌冷量過大時,將排氣側高壓氣體引回吸氣腔,屬于“零負荷”運行,用于防止頻繁啟停。  
 
二、不加載故障樹(FTA)與診斷順序  
2.1 頂層事件:壓縮機無法提升負荷(<目標 %)  
2.2 第一層分支  
① 控制系統指令錯誤(偽卸載)  
② 執行機構失效(滑閥、電磁閥、油缸)  
③ 外部邊界條件強制卸載(高壓、低溫、缺油)  
 
2.3 第二層細化及現場處置  
 
| 分支 | 典型征兆 | 確認方法 | 處理措施 |
|----|----------|----------|----------|
| 1. 傳感器漂移 | PLC 顯示“系統已達設定值”但實測 T/P 遠未滿足 | 標準表比對溫度/壓力傳感器 | 校準或更換傳感器,復核 PID 參數 |
| 2. 滑閥卡滯 | 油壓正常但滑閥反饋電流無變化 | 拆檢滑閥位移傳感器,手動盤車 | 解體清洗滑閥、檢查油缸活塞環磨損量>0.15 mm 需更換 |
| 3. 高壓卸載(>17 bar 表壓常見) | 加載百分比突降至 50 % 以下,冷凝趨近溫度>5 ℃ | 讀取冷凝壓力與冷卻水進出溫差 | ① 清洗冷凝器 ② 校核冷卻水泵流量(端差≤3 ℃) ③ 排除不凝性氣體 |
| 4. 油路堵塞 | 油壓差<2.5 bar,油溫>65 ℃ | 拆油過濾器稱重,壓差開關校驗 | 更換油濾、檢查油泵吸入口濾網,必要時更換冷凍油 |
| 5. 低溫高粘度 | 環境溫度<10 ℃,油加熱器未投或損壞,啟動電流高 | 紅外測溫油槽溫度<23 ℃ | 強制油加熱≥8 h,低溫機型選配油泵預潤滑 |
 
三、標準化診斷流程(現場 30 min 判定表)  
Step1 讀數(5 min)  
- 記錄高壓、低壓、油溫、加載 %、冷卻水進出溫差  
 
Step2 判邊界(5 min)  
- 高壓>17 bar 且端差>5 ℃ → 轉“高壓卸載”分支  
- 油壓差<2.5 bar → 轉“油路異常”分支  
- 滑閥反饋值=0 % 且手動加信號無變化 → 轉“執行機構”分支  
 
Step3 動作驗證(15 min)  
- 手動給定 100 % 加載電流,觀察滑閥位移桿是否伸出  
- 臨時短接高壓開關,冷卻水全開,觀測加載 % 是否回升  
 
Step4 處理與復測(5 min)  
- 按表 1 措施執行后,復位所有短接線,運行 30 min 復測端差、油壓、加載 %,填寫《螺桿機加卸載故障處理記錄單》。
 
四、典型案例復盤  
案例:某辦公樓 200 RT 水冷螺桿機負荷始終 50 %,冷凍水溫度無法低于 10 ℃  
現場 30 min 判定:  
1. 高壓 17.8 bar,冷卻水進出溫差 10.5 ℃ → 端差 5.8 ℃  
2. 油壓差 3.1 bar,油溫 52 ℃,滑閥電流 0→100 % 變化正常  
3. 拆冷凝器端蓋,銅管表面被泥垢覆蓋,原冷卻水泵葉輪磨損 30 %  
處理:更換冷卻水泵,機械清洗冷凝器,端差降至 2.9 ℃,高壓 14.2 bar,加載 % 自動升至 90 %,冷凍水出水 7 ℃,COP 提高 18 %。
 
五、維護建議  
1. 每季度測試滑閥全程位移時間(加載 0→100 % ≤45 s),超時需解體檢查;  
2. 冷卻水側安裝在線膠球清洗裝置,端差>3 ℃即自動投運;  
3. 油過濾器壓差>1 bar 時立即更換,嚴禁沖洗復用;  
4. 冬季環境溫度<5 ℃,長時間停機后必須提前 12 h 油加熱,并啟用油泵循環預潤滑;  
5. 所有診斷、維護過程錄入 CMMS 系統,形成“一機一檔”電子病歷。
 

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2025/11/08 14:51:04 15 次